2024年4月18日,某大型货船在航行途中,从主机扫气箱放残阀流出大量机油,主机油底壳油位迅速下降,随后发生主机故障导致船舶失去动力,引航员第一时间向海事部门进行了报告,当地海事机构立即启动应急处置,采用拖轮拖拽方式固定船位,船舶经临时修理没办法恢复动力,随后在拖轮拖带下移至附近船厂进行修理。
经港口国监督检查发现,该轮上一航次进船厂进行了大修,期间对主机1、3、4缸进行常规的吊缸保养,其中1、4缸更换了缸套,3缸更换了活塞头。本航次刚从船厂开航不足1个小时就发生了主机故障,导致船舶失去动力。
故障发生后,对主机进行了全面检查,发现NO.1缸活塞杆与活塞头的8个固定螺栓都有松动,约有15mm的间隙,这样主机运行中,由于活塞头不能有效地与在活塞杆固定连接,活塞头里面的冷却滑油就失去了有效的密封,导致主机运行时,活塞头的冷却滑油源源不断地从这失效的密封处流下来,从而流入主机扫气箱,最后导致了主机故障、船舶失去动力。
后续调查发现,该轮厂修期间,工人在组装主机活塞头的过程中没安装到位就上了螺栓。原因发现后,船厂、船公司对各缸的活塞头的螺栓状况做了全面检查和检修。在修理过程中,港口国监督人员要求:
1.主机在复装过程中每一步都要认真仔细检查测量,活塞组装后重新上车床对中,并进行气密试验,保压正常后吊到船上。
2.未安装活塞环的活塞连杆组件装入气缸,测量活塞与气缸的前后左右间隙,确定正常后再进行安装。
4.试车试验正常结束后,对主机曲轴箱、扫气箱等做全面检查,是不是真的存在异常。
虽然故障的原因源自活塞头组装过程中部件没安装到位就上了螺栓,归结为船舶修理中实施工程人员的粗心或者较为低级的失误,但此类粗心或者失误导致船舶厂修后发生主机故障的情况不在少数。
因此建议各航运公司、船舶和船员要对此足够重视,船舶厂修、航修期间,对于主机活塞头、十字头等关键零部件的安装,船员(老轨)或机务应在现场监督检查安装情况,并及时给与安装工人指导,及早地发现和解决安装中存在的问题。在厂修结束后,船舶要开展相关主机运转试验,确保主机等关键性设备处在良好工作状态,避免船舶修理后类似故障的发生。
原标题:《预防船舶机电设施故障专项行动进行时|案例分析⑤——主机活塞头螺栓安装不到位导致的故障》